发布日期:2024-08-23 浏览次数:60
以下为您分享几个成功的束丝机故障应急处理案例:
案例一
某工厂的束丝机在运行过程中突然出现绞线不均匀的情况。操作人员立即停机,经过检查发现是其中一个张力调整装置出现故障,导致部分线材张力过大。应急处理小组迅速行动,更换了损坏的张力调整装置部件,并重新调整了各股线材的张力,使束丝机在短时间内恢复正常运行,避免了大量废品的产生。
案例二
另一工厂的束丝机在生产过程中发出异常的巨大噪音。操作人员马上停机,检查发现是一个轴承严重损坏。由于工厂事先有备用的同型号轴承,维修人员迅速更换了损坏的轴承,同时对相关部件进行了紧固和润滑,束丝机很快恢复正常运转,没有对生产进度造成太大影响。
案例三
一家线缆企业的束丝机突然出现电气故障,导致停机。技术人员迅速赶到现场,通过检查发现是电线老化引起短路。他们立即切断电源,更换了老化的电线,并对整个电气系统进行了全面检查和测试,确保没有其他潜在问题后重新启动束丝机,使其顺利恢复生产。
这些案例表明,快速准确的判断、充分的备件准备以及高效的团队协作在束丝机故障应急处理中至关重要。
截屏,微信识别二维码
微信号:13812930229
(点击微信号复制,添加好友)